


電石渣是電石法生產(chǎn)聚氯乙烯(簡稱PVC)過程中電石水解反應(yīng)的副產(chǎn)物。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國的PVC工業(yè)保持著快速增長的勢頭,生產(chǎn)裝置能力不斷擴(kuò)大,裝置規(guī)模日趨結(jié)構(gòu)合理化.工藝技術(shù)水平不斷提高。目前我國生產(chǎn)PVC樹脂的原料有70%以上來自電石.因電石法PVC生產(chǎn)的發(fā)展,電石渣的排放量也逐漸增多,給環(huán)境帶來的壓力日益加劇。將電石渣用于制水泥是大量處理電石渣的有效途徑,寧夏金昱元化工集團(tuán)有限公司從2004年著手開發(fā)電石渣制水泥項(xiàng)目,至今已建成兩條電石渣水泥生產(chǎn)線,水泥設(shè)計產(chǎn)能達(dá)到200萬噸/年。從傳統(tǒng)的濕法長窯逐步向新型干法窯轉(zhuǎn)型,水泥能耗指標(biāo)也由準(zhǔn)入值逐步向先進(jìn)值靠攏,通過對比分析主要有以下優(yōu)缺點(diǎn):
一、主要原料理化特性不同
電石渣地物理性能及化學(xué)成分與石灰石不同外,生料煅燒時兩者地化學(xué)反應(yīng)過程有巨大不同.石灰石地主要成分是CaCO3加熱至750℃時開始分解,900℃時分解劇烈,反應(yīng)式如下:
CaCO3→CaO+CO2↑
CaCO3分解時,需要吸收大量地?zé)崃?反應(yīng)熱為1787.8 kJ/kg,是水泥熟料形成過程中消耗熱量最多地一個過程。
電石渣的主要成分是Ca(OH)2,在加熱過程中,部分Ca(OH)2會吸收氣體中地CO2形成CaCO3加熱至550℃時Ca(OH)2開始分解,生成地部分CaO又會吸收氣體中地CO2形成CaCO3在900℃以上時,上述兩部分生成的CaCO3 會重新分解。上述反應(yīng)如下:
Ca(OH)2→CaO+H2O
該反應(yīng)為吸熱反應(yīng),1kgCa(OH)2反應(yīng)熱為1160.6kcal。
CaCO3→CaO+CO2↑
該吸熱反應(yīng),1kgCaCO3反應(yīng)熱為1787.8 kcal。
從上述可以看出,石灰石的分解熱為1787.8 kcal。電石渣的分解熱為1160.6kcal,遠(yuǎn)低于石灰石的分解熱。當(dāng)使用電石渣為鈣質(zhì)原料時,分解爐內(nèi)的熱負(fù)荷降低,分解爐內(nèi)燃料的使用量也降低.熟料燒成熱耗也大大降低。其次,采用電石渣配料生料分解反應(yīng)后地廢氣成分和廢氣量與石灰石配料不同。石灰石分解中產(chǎn)生的廢氣量大,帶走的熱量也就增加,能耗相對應(yīng)會增加。
二、生產(chǎn)工藝和設(shè)備不同
1、生產(chǎn)窯型不同
熟料煅燒在水泥生產(chǎn)過程中耗熱量最大,我公司熟料煅燒采用雙系列3級低壓損旋風(fēng)預(yù)熱器及CDCR分解爐和第四代可控氣流篦式冷卻機(jī)組成的新型干法回轉(zhuǎn)窯燒成系統(tǒng),熟料燒成熱耗為3177kJ/kg熟料(760kcal/kg熟料),與我國相同類型的新型干法回轉(zhuǎn)窯熟料燒成熱耗3762kJ/kg熟料相比,每千克熟料降低熱耗586kJ,因此該系統(tǒng)熱耗水平較先進(jìn)。
2、充分進(jìn)行余熱回收利用
充分利用廢氣的余熱是水泥工業(yè)節(jié)能的一項(xiàng)重要措施。我公司生產(chǎn)線在設(shè)計中,利用窯尾預(yù)熱器排出的大約550℃的廢氣引入電石渣烘干的熱源,使出磨物料水分小于1%;利用冷卻機(jī)排出的廢氣作為入窯二次風(fēng)、煤磨烘干、生料磨烘干熱源;利用從窯頭罩引出的大約800℃的廢氣作為入分解爐的三次風(fēng),上述幾項(xiàng)措施可使窯尾、窯頭廢氣的利用率達(dá)90%以上,每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤近萬噸。
3、改善燃燒條件
回轉(zhuǎn)窯采用多通道噴煤嘴,可使入窯一次風(fēng)量降到10% 以下,提高了高溫二次風(fēng)的比例,從而達(dá)到改善窯內(nèi)燃燒條件,提高燃燒效率,降低燒成熱耗的目的。同時采用可控氣流式篦冷機(jī),可充分回收冷卻熟料的熱量,提高三次風(fēng)溫,有利于分解爐內(nèi)煤粉的燃燒,降低熱耗。
三、充分利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中固體廢物
我公司在設(shè)計中充分考慮了利用工業(yè)廢渣—電石渣、電廠粉煤灰、爐渣、硫酸渣、脫硫石膏、電石除塵灰、蘭炭粉末等。每年可利用電石渣65萬噸、粉煤灰45萬噸、硫酸渣4萬噸、爐渣6萬噸、脫硫石膏5萬噸、電石除塵灰3.8萬噸、蘭炭粉末0.9萬噸。利用工業(yè)廢渣作為生產(chǎn)水泥的原料,不僅符合國家的產(chǎn)業(yè)政策,而且有效的治理了工業(yè)廢渣造成的環(huán)境污染,有很好的社會效益,更給企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
四、公司投產(chǎn)后能耗指標(biāo)控制情況
2018-2019年能耗指標(biāo)控制情況一覽表
| 年度 | 產(chǎn)品 名稱 | 產(chǎn)量 (噸) | 原煤消耗量(噸) | 動力消耗量(KW.h) | 可比熟料綜合煤耗(Kgce/t) | 可比熟料綜合電耗(KW.h/t) | 可比水泥綜合電耗(KW.h/t) | 可比熟料綜合能耗(Kgce/t) | 可比水泥綜合能耗(Kgce/t) | 
| 準(zhǔn)入值指標(biāo) | 
 | 
 | 
 | ≤108 | ≤60 | ≤88 | ≤115 | ≤93 | |
| 先進(jìn)值指標(biāo) | 
 | 
 | 
 | ≤103 | ≤56 | ≤85 | ≤110 | ≤88 | |
| 2018年 | 熟料 | 415178 | 60750.33 | 29604303 | 104.71 | 64.34 | 
 | 112.55 | 
 | 
| 水泥 | 449557 | / | 17982507 | 
 | 
 | 89.37 | 
 | 98.91 | |
| 2019年 | 熟料 | 668479 | 87908.11 | 42997158 | 101.00 | 58.38 | / | 108.17 | / | 
| 水泥 | 694924 | / | 25760164 | / | / | 77.73 | / | 95.98 | |
| 備注 | 按照GB16780-2012《水泥單位產(chǎn)品能耗限額》標(biāo)準(zhǔn),水泥中熟料配比按照75%計算,每上升1%可比水泥綜合能耗指標(biāo)上升1.15kgce/t,2018年經(jīng)修正后可比水泥綜合能耗指標(biāo)為103.81kgce/t,2019年經(jīng)修正后可比水泥綜合能耗指標(biāo)為109.59kgce/t。 | ||||||||
從上表可以看出,從項(xiàng)目建成開車以來我公司能耗指標(biāo)逐年下降,截止2019年五項(xiàng)能耗指標(biāo),有四項(xiàng)已經(jīng)超出國家先進(jìn)值。